在鞍钢股份能环管理中心燃气分厂检修作业区,一提起钟山创新工作室的骨干成员、钳工技师李林,大家对他有两点评价:一是爱“算账”,二是能创新。“多算账,在干活的同时还能给企业省钱,何乐而不为呢?干活儿要想着省钱,创新要想着创效。”这是他经常挂在嘴边的话。在他的带动下作业区形成了“算细账、保质量,自主修复创效益”的良好氛围,工友们也纷纷自愿加入他的创新团队,在工作中一起算细账、搞创新。
在今年初的一次巡检时,李林发现三炼焦、五炼焦与高炉联络管DN1200闸阀因经常使用,手动传动机构中的轴承镗孔被磨成了“椭圆”形状,轴承无法固定,大小传动齿轮不能合理啮合,并导致闸阀不能开关,需要停气更换零部件。
“停气将给公司造成10万多元的经济损失。”发现问题后,李林立即算起了账,并琢磨着如何在“不停气”的状态下,通过技术创新处理好这样的一个问题。那段时间,李林带着组员多次到现场对闸阀做多元化的分析和试验。最终,他们决定取缔传动机构,按丝母外径尺寸标准,加工制作一个“外套”并配装手轮,直接安装固定在丝母外径上。如此一来,操作人员只要旋转丝母使丝杠带动阀板上下移动,就能轻松实现炼焦与高炉联络管阀门的正常使用。通过李林的“算账”和技术创新,该作业区不仅节约了购买零部件的成本,而且避免了因停气检修造成不必要的经济损失。
近段时间,西区加压站送CCPP(燃气蒸汽联合循环)发电机组DN800回返蝶阀的气动阀设备发生故障,急需下线返厂维修。当得知返厂维修不仅周期长,而且费用将近4万元时,李林坐不住了。他立马赶到现场,经过一番查看并偷偷地“算账”后,便主动请缨,要求自主维修设备。“现在是公司的困难时期,我们在保证维修质量的同时,最应该干的事就是降成本。”李林挑选了3名技术骨干组成了攻关小组,自主修复气动阀。
就在他们准备停机拆卸设备时,李林突然意识到,停机拆卸势必会影响管网煤气的正常供应。“若能在不影响生产的情况下拆卸气动阀,岂不又能为公司省笔钱?”想到这,李林决定对气动阀进行在线拆卸。这就要选择一种可靠且能有很大效果预防阀板自动闭合的拆卸方法。如果要保证管网煤气正常供气,那么动火作业是绝对不可行的;如果采用管钳锁紧,成功率还不高……李林的大脑飞速地旋转着。“有了!”随着他一声大喊,一个“利用钻孔和螺丝固定阀板轴”的好点子随即“蹦”了出来。最终,在他们的共同努力下,气动阀传动机构被成功在线拆卸,阀板自动关闭的问题也得到了有效解决,保证了生产正常运行。经过计算,李林带领的攻关小组自主维修用工和材料费用加到一起仅用了1000余元,既节省了送修时间,又节约了成本,为企业降本增效贡献了力量。事后,李林还将“回返蝶阀气动调节装置快速修复方法”制作成小视频与工友们分享,为今后处理类似阀门故障提供了解决方案。
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